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党建工作

宁夏司法鉴定对肇事铲车制动系统、前部灯光信号装置、液压系统、转向系统进行性能鉴定案

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案例内容
【案情简介】

20XX年XX月XX日XX时XX分许,在银川市开发区XX街与XX路交叉口XX产业园XX号地下车库,一辆小型铲车与施工人员发生事故。银川市公安局XX区分局对委托对涉案XX牌小型XX装载机机械性能(制动系统、前部灯光信号装置、液压系统、转向系统)进行鉴定。

【鉴定过程】

由委托方代表、被鉴定设备所有人在场见证下,我机构鉴定人员于20XX年XX月XX日分别至银川市经济技术开发区XX产业园XX工地南侧空地和该建筑工地XX号地下车库入口处,对涉案装载机进行了实地勘验,并对该设备进行了现场拍照、记录。

(一)现场调查

经与委托方了解得知,涉案装载机20XX年XX月XX日在进入该建筑工地XX号地下车库内施工时,由于车库建筑高度有限,涉案装载机无法正常进入车库,故将该设备驾驶室拆除后进入车库施工。

(二)检材现状描述

涉案装载机停放于银川市经济技术开发区XX产业园XX工地南侧空地,机身颜色为黄色。驾驶室壳体与机身分离,无驾驶室壳体的涉案装载机右前灯光照明装置外壳右侧破损,右侧转向灯泡外露,机身其他部位未见明显碰撞或变形等异常痕迹。

(三)对涉案装载机制动系统进行检验鉴定如下:

1、静态检验

涉案装载机为二轴四组车轮小型装载机,一、二轴均为单排轮。该设备设置液压传动装置,制动系统采用气压系统与液压系统相结合的设计,该设备配置气压制动踏板、液压盘式制动器、机械鼓式驻车制动器。

制动系统中制动踏板及联动机构、空气泵、各气路分配阀体、气压管路、储气罐、气液转换装置、液压制动总泵、液压制动管路、液压盘式制动器等装置齐全,气压、液压制动管路与各制动装置连接可靠。除储气罐外,各制动装置外观完好,安装稳固,未见明显变形、断裂、压扁等情况,与机体其它装置或部件无干涉,橡胶制动管路无明显老化、皲裂等情况(图1、2、3)。打开二轴液压制动油杯,未发现制动油液(图4)。

图1                          图2

图3                          图4

对该机制动装置及参数进行检验如下:

(1)经测量(图5),轮胎胎冠花纹深度见表1(单位为mm):

表1

(2)经测量(图6),制动摩擦片厚度见表2(单位为mm):

    

表2

图5                          图6

(3)对制动系统管路密封状况检验如下:

气压系统检验

检验初始,涉案装载机处于冷车状态,车载表显气压为零,启动发动机运转四分钟后,气压升至600kPa以上停机3min,气压下降量小于10kPa。上述气压保持状态下,未发现制动系统有气体泄漏现象。

液压系统检验

检验所见,对该设备实施制动时,未发现液压制动管路与制动装置表面及连接处有油液泄漏痕迹。

2、动态检验

(1)鉴定人员利用仪器,选取该建筑工地东侧干燥、平直、坚实的沥青路面对涉案装载机的行车制动性能进行动态检验(图7、8),涉案装载机在充分预热后,制动初速度为20km/h时采取制动措施,检验结果见表2。



项目

次数

1

2

制动初速度

20.36km/h

20.75km/h

制动距离

5.67m

5.87m

检验结果

合格

合格


动态检验过程中发现,压缩空气储气罐底部设置的放气、限压装置功能有效。制动过程中涉案装载机制动力均匀分配在四个车轮,未发现机身左右摇摆、移位或跑偏现象。

图7                        图8

(2)将涉案装载机停放于该建筑工地**号地下车库入口斜坡上,最大限度拉紧驻车制动手柄后发现,涉案装载机仍沿坡道向下移动(图9、10)。

图9                           图10

(四)对涉案装载机前部灯光信号装置进行检验鉴定如下:

检验所见,涉案装载机驾驶室壳体与机身分离,造成事发时驾驶室壳体顶部安装的两组灯光信号装置缺失。机身前部左右对称安装照明、转向组合灯两只,安装牢靠。左前组合灯外观完好,右前组合灯壳体右侧破损,右侧转向灯灯泡外露,灯罩表面清洁,未见灯罩有明显老化等不良现象,透光性能良好,内反光壳表面清洁,未见有明显影响光反射效果的不良现象。灯控开关安装牢固,线束连接整齐,未见各连接线束有明显老化、破损及其它不良现象,接线插头连接牢固。

接通电源,开启该车灯控开关后,前部组合灯中的照明、转向灯均能正常点亮。开关操纵过程顺畅、指示准确,未发现有明显卡滞等不良现象(图11、12)。

图11                        图12

(五)对涉案装载机液压系统进行检验鉴定如下:

1、静态检验

该设备液压操控装置、液压总泵、液压分配阀、液压油箱、液压管路及各功能液压油缸等装置齐全,各装置间连接紧固,与机身间固定牢靠。液压管路与动臂、斗臂、机身间未发现相互干涉现象。

2、动态检验

启动涉案装载机,待该设备充分预热后,操作液压控制杆,执行动臂举升、下降、铲斗装卸等动作发现,该设备液压操控灵活,执行机构动作流畅、定位准确,无阻滞、卡顿现象,未发现液压油缸泄压、漏油现象(图13、14、15)。

图13                        图14

图15

(六)对涉案装载机转向系统进行检验鉴定如下:

1、静态检验

(1)利用量具测得涉案装载机方向盘最大自由转动量为23°(图16、17);

图16                       图17

(2)液压转向机、液压管路、液压分配阀、左右液压转向油缸间连接紧固,各装置与机身间固定牢靠,液压管路与机身间未发现相互干涉现象(图18)。

图18

2、动态检验

启动涉案装载机,待该设备充分预热后,操纵方向盘执行转向动作发现,转向轻便、灵活,执行机构动作流畅,转向角度定位准确,无阻滞、卡顿现象,未发现液压油缸泄压、漏油现象。

【分析说明】

根据涉案装载机制动系统、前部灯光信号装置、液压系统、转向系统各部件及参数检验结果结合标准规定分析认为:

(一)涉案装载机行车制动系统符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》及GB/T16178-2011《场(厂)内机动车辆安全检验技术要求》中相关条款的规定,驻车制动系统不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》及GB/T16178-2011《场(厂)内机动车辆安全检验技术要求》中相关条款的规定。

(二)事发时驾驶室顶部灯光信号装置缺失,造成涉案装载机前部灯光信号装置不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》及GB/T16178-2011《场(厂)内机动车辆安全检验技术要求》中灯光及信号装置的相关规定。

(三)涉案装载机液压系统符合GB/T16178-2011《场(厂)内机动车辆安全检验技术要求》中相关条款的规定。

(四)涉案装载机转向系统符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》及GB/T16178-2011《场(厂)内机动车辆安全检验技术要求》中相关条款的规定。

【鉴定意见】

银川市公安局XXX分局委托的涉案XX牌小型XX装载机机械性能(制动系统、前部灯光信号装置、液压系统、转向系统)鉴定意见如下:

(一)行车制动系统符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》及GB/T16178-2011《场(厂)内机动车辆安全检验技术要求》中相关条款的规定,驻车制动系统不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》及GB/T16178-2011《场(厂)内机动车辆安全检验技术要求》中相关条款的规定;

(二)事发时,前部灯光信号装置不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》及GB/T16178-2011《场(厂)内机动车辆安全检验技术要求》中灯光及信号装置的相关规定;

(三)液压系统符合GB/T16178-2011《场(厂)内机动车辆安全检验技术要求》中相关条款的规定;

(四)转向系统符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》及GB/T16178-2011《场(厂)内机动车辆安全检验技术要求》中相关条款的规定。


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